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自中鋁山東有限公司上下打響“四提一增”攻堅戰以來,氧化鋁廠注重向技改要效益,他們眼睛向內,加大科技創新力度,緊盯重點環節挖潛增效,針對流程再優化、成本再降低展開了一系列技術攻關。近日,從該廠生產三區又傳出喜訊:通過優化工藝流程,大膽改革創新,繼專氫優化項目投運后,又一技改流程項目——原漿專氫打漿降低流程進水項目全面實施,為“四提一增”再添活力。
為確保原漿專氫打漿項目一次投用成功,減少對生產的波動影響,該工區第一時間成立了以主管張任為首的技術攻關小組。通過流程勘測、實地考察,逐步實施。小組成員經過反復討論研究,精準分析,制定投用實施方案。3月6日,流程正式投用。
工區主管張任現場辦公,緊盯產品質量,從閥門開啟、物料取樣到現場操作,指揮若定,不敢有絲毫疏忽。小組成員許沖文、高成,緊盯樣品分析,每天多次用顯微鏡查看顆粒細度,預防預測,謹防產品異常,造成水份波動。
技術攻關小組與崗位員工相互配合,每日召開樣品分析會,集思廣益,科學管控,精準施策。根據樣品變化及時調整原漿配比,通過數據整理、指標比對,全面掌控項目推進進程,避免指標波動影響產品質量。
據悉,此項技改項目正在有序推進中,14日全部實施完畢,現每天已減少熱水100噸進入流程。完全實施后,預計減少熱水200噸進入流程,節約蒸汽約60噸/天,降低費用6180元/天。